1 原水水質(zhì)
某廠(chǎng)(生產(chǎn)染料及染料中間體)染料車(chē)間排出的綜合廢水(含30%左右的沖洗水)近100m3/d,中間體車(chē)間排出的綜合廢水(含30%~40%的沖洗水)約90m3/d。
原水是含鹽量較大的高色度有機廢水,無(wú)機鹽濃度為15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有機物主要是苯系、萘系化合物,所以水體可生化性差(BOD5/COD一般為0.02~0.2),并具有很強的毒性,因此染化廢水一直是治理難度最大的工業(yè)廢水之一。
2 方案的確定
通過(guò)試驗,對幾種處理方案進(jìn)行了研究,但都不能得到令人滿(mǎn)意的效果,如混凝脫色法用藥量大,運行費用高,亦難使出水達到排放標準;生化法需加入大量稀釋水以降低含鹽量,基建投資大,廠(chǎng)家難以承受;膜分離法由于膜易堵塞,反沖洗頻繁,并且需進(jìn)口NF膜,因此運行費用太高(達30 元/m3原水)。經(jīng)過(guò)大量調研分析,擬采用微電解的方法破壞原水中有機物的分子結構,達到易于脫色和降低COD的目的。通過(guò)小試、中試,最后采用鐵床—氣浮—活性炭吸附的處理工藝,工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1 調節池
采用調節池既充分調節了水量、水質(zhì),又省去了一沉池,從而節省了投資。廢水中的一部分染料及其中間體物質(zhì)經(jīng)沉淀后得以去除,COD有所降低。為解決排泥問(wèn)題,保證調節池的有效容積,采用了行車(chē)式吸泥機,污泥進(jìn)入集泥池與氣浮池的浮渣一起泵入壓濾機,濾餅焚燒處理。設計染料及其中間體廢水調節池各一座,有效容積為100m3,HRT為24 h。
2.2 鐵床
鐵床主要是利用鐵、炭組合的填料與原水反應,破壞原水中有機物的分子結構及其性質(zhì)。其原理是:鐵與炭的腐蝕電位不同,鐵作陽(yáng)極、炭作陰極、原水作電解質(zhì)而形成千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)原電池。電極反應如下:
Fe-2e=Fe2+(陽(yáng)極反應) E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V 2H++2e=H2↑(陰極反應) E0(H+/H2)=0 V
當有氧存在時(shí)陰極反應如下:
O2+4H++4e=H2O O2+2H2O+4e=5OH— E0(O2/OH-)=0.40 V
從上述反應可知,原水在酸性、充氧的條件下以一定流速流經(jīng)鐵炭填料時(shí),染料的發(fā)色基團被氧化,硝基還原為氨基,偶氮鍵斷裂,這為下一步處理提供了可靠有效的條件。在設計時(shí)因考慮到充氧的重要性,所以在原水進(jìn)入鐵床前設置溶氣罐,并采用空壓機供氣。鐵床(Ⅰ)的HRT為1 h,鐵床(Ⅱ)的HRT為2 h。
2.3 混凝脫色系統
鐵床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,當將其出水pH值調至7~8時(shí),形成Fe(OH)2、Fe(OH)3膠體,但形成的礬花較小,需加入助凝劑PAM以利氣浮處理。在此過(guò)程中,可加入季銨型陽(yáng)離子高效脫色劑進(jìn)一步降低原水中的色度。該裝置為混合反應罐,其HRT為4 min。
2.4 氣浮系統
加藥混凝后的原水含有大量的絮狀體,采用氣浮分離裝置將絮凝體浮于水面,利用刮渣機將其排入集渣池,從而完成固液分離。氣浮系統采用清水溶氣氣浮,溶氣水量為30%,氣浮池直徑為2.5 m,HRT為40 min。
2.5 砂濾罐
設置了兩座砂濾罐(一用一備),主要目的是去除懸浮物,使水質(zhì)達到進(jìn)活性炭罐的基本要求。濾料為單層石英砂,反沖洗水排至調節池。
2.6 活性炭罐
為保證出水水質(zhì)達到GB 8978—1996二級標準,設置活性炭罐,這可以充分有效地吸附水中殘留的有機物,從而使COD、色度等指標達到要求。設置兩座活性炭罐(一用一備),活性炭再生周期為36 d,HRT為30 min。
3 處理效果分析
①德州市環(huán)保局于1999年11月17日—18日對該廠(chǎng)水樣進(jìn)行了48 h的16次取樣檢測,檢測結果見(jiàn)表1,表明該設施的處理出水達到了GB 8978—1996二級標準。
表1 處理出水檢測結果
項目 |
pH值 |
COD(mg/L) |
色度(倍) |
苯胺(mg/L) |
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
染料 |
中間體 |
原水 |
7.89 |
5.00 |
798 |
810 |
4050 |
3000 |
10.95 |
9.29 |
鐵床 |
出水 |
7.93 |
7.36 |
786 |
791 |
1900 |
1000 |
29.08 |
19.12 |
去除率(%) |
|
|
1.5 |
2.3 |
53.1 |
66.7 |
|
|
氣浮池 |
出水 |
7.56 |
340 |
110 |
1.79 |
去除率(%) |
|
56.7 |
89.0 |
90.6 |
活性炭罐 |
出水 |
8.09 |
141 |
11 |
0.22 |
去除率(%) |
|
58.5 |
90.0 |
87.7 |
總去除率(%) |
|
84.0 |
99.6 |
97.6 |
注:表中數值均為平均值。 |
從鐵床的處理原理分析,其形成的原電池可將多環(huán)化合物分解成單環(huán)化合物,但苯環(huán)很難被破壞,加之原水設計氣量偏小,致使原水經(jīng)鐵床處理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率幾乎為0。從苯胺的檢測結果來(lái)看,原水經(jīng)鐵床處理后苯胺含量反而成倍升高,這說(shuō)明萘系化合物被分解為苯系化合物,使苯胺含量增加。
原水經(jīng)鐵床處理后,兩股廢水合為一股,經(jīng)中和池及脫色、氣浮處理后,各污染物含量都明顯降低,處理效果較好。
②問(wèn)題的探討
a.由于產(chǎn)生強酸性廢水的翠蘭GL和雙介酸沒(méi)有正常生產(chǎn),導致鐵床的進(jìn)水pH值較設計值高,這樣影響了鐵床的處理效果。
b.在中試時(shí)發(fā)現,鐵床填料因表面被固著(zhù)而使處理效果降低,產(chǎn)生鐵床的鈍化現象,因此采用6%~8%的稀硫酸進(jìn)行浸洗活化。在實(shí)際工程中,每隔25~30 d對鐵床填料進(jìn)行一次活化,歷時(shí)2~3 h。
4 經(jīng)濟分析
工程總投資為97萬(wàn)元,其中土建投資為25萬(wàn)元,設備管件及配電投資為60萬(wàn)元,其余部分為12萬(wàn)元。處理成本為3.51 元/t,其中:①折舊費為0.86 元/t;②人工費為0.27 元/t;③電費為0.49 元/t;④藥劑費為1.02 元/t;⑤鐵炭填料費為0.22 元/t;⑥活性炭填料費為 0.65 元/t。
對于此類(lèi)色度高、含鹽量大、可生化性差、毒性大的有機染料化工廢水,若采用大量稀釋水稀釋的生化方法處理,工程投資較大;若采用鐵床—氣浮—活性炭吸附工藝,則工程投資較少。 |